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工业废水减量/零排
应用领域案例分享
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废水类型:

农药中间体生产过程中产生的高盐废水,主要成分氯化钠、硫酸钠


项目痛点:

废水经三效蒸发产生的母液,原先采用回灌的方式,易出现三效蒸发处置量大幅下降、吨水能耗增加、设备结垢堵管现象频发,最终导致运行成本上升


运行效果:

危废:减量70%,处置成本:降低50%,浓缩物含水率:≤10%,方便储存运

废水类型:

油气开采伴生的高盐废水,主要成分硫酸钠、氯化钠


项目痛点:

传统工艺流程过长,稳定性差,抗冲击力差,对现场操作人员要求高,运营难;

药剂投加量大,人力增加固废,危废处置量,增加综合处理成本


运行效果:

pH:6~9;

亚硫酸根+硫酸根浓度:<10mg/L;

COD:<40mg/L;浓缩物含水率:≤10%


废水类型:

矿山冶炼过程中产生的高盐废水,主要成分硫酸钠、氯化钠


项目痛点:

客户在冶炼的各个环节上严格规范用水量,并努力提高工业水的循环利用率,工业废水零排放末端的杂盐母液的干化成为客户头疼的环节之一


运行效果:

杂盐母液干化效率:提升3倍以上,能耗:降低50%以上,浓缩物含水率:≤10%



废水类型:

煤制乙二醇过程中产生的杂盐母液,主要成分氯化钠


项目痛点:

客户原先采用滚筒干燥工艺,运行中处置效率低,母液没有出路,传统蒸发结晶设备维护成本高,故障率高,危废产量超标



运行效果:

运行前:氯离子:147597mg/L,COD:5269mg/L,氨氮:18mg/L

运行后:COD:≤100mg/L,TDS:≤100mg/L

浓缩物含水率:8%

废水类型:

乙烷制乙烯过程中产生的杂盐母液,主要成分氯化钠、硫酸钠


项目痛点:

客户原先采用真空转鼓工艺,因转鼓滚筒刮板干燥机表面极易形成残留或结垢,清洗频繁,处理效率低,导致蒸发效率下降,影响整体运行效率


运行效果:

运行前:COD:15000mg/L,TDS:150000 mg/L,氨氮:120mg/L

运行后:COD:32mg/L,TDS:350 mg/L,氨氮:25mg/L

浓缩物含水率:12%

杂盐母液干化效率:提升3倍以上

废水类型:

煤矿开采过程中产生的高矿化度废水,主要成分硫化物


项目痛点:

客户原使用滚筒干燥机,在多个项目上应用效果不理想,处置效果差且设备故障率高,故而寻求更适用的技术和产品


运行效果:

相较于传统干化设备,低温蒸发运行效率:提升2-3倍,

能耗:降低50%以上

浓缩物含水率:8%

废水类型:

生产磷酸铁锂电池产生的高盐废水,主要成分硫酸钠


项目痛点:

高盐废水经MVR处置后,产生的母液原先采用传统干燥设备进行处理,蒸发时气味大、干燥设备处理量波动大、能耗高、自动化程度低



运行效果:

运行前:COD:1000mg/L,TDS:3000mg/L,氨氮:1000mg/L

运行后:COD:300mg/L,TDS:500mg/L,氨氮:150mg/L

浓缩物含水率:8%

废水类型:

精密部件切削加工工艺产生的乳化液及清洗废水,主要成分乳化剂


项目痛点:

客户的废乳化液废水及清洗废水,每日最大废水量为1t,委外处置成本高,成本3000元/t



运行效果:

运行效率:提升2-3倍,浓缩比例:废液减量90%以上,大幅降低委外处置成本

废水类型:

电镀工艺后清洗产生的锌镍合金废水,主要成分锌、镍


项目痛点:

锌镍合金废水中的络合剂处理难度大,客户原先采用传统物化处理工艺,难以稳定达标



运行效果:

运行前:蒸馏水的镍含量:3g/L

运行后:蒸馏水的镍含量:<0.1ppm,浓缩物含水率:18%

废水类型:

危废填埋场产生的渗滤液


项目痛点:

客户现场有2万吨填埋场渗滤液需应急处理。原先采用常规的蒸发设备处置,易结焦、结垢,清洗频繁



运行效果:

PH :6~8,

COD:≤300mg/L,TDS:≤300mg/L,氨氮:≤50mg/L

渗滤液减量90%以上


物料类型:

食品生物发酵生产物料,主要是维生素B2



项目痛点:

客户原先采用传统蒸汽蒸发,物料受温度影响,收率低,蒸汽能耗高,运行成本高




运行效果:

实现物料至指定浓度的浓缩,能耗大幅降低,低温热泵蒸发装置自动化程度高,稳定运行


物料类型:

生产麝香酮工艺产生的植物提取成分,主要成分丹参、甘草等有效成分


项目痛点:

传统蒸发设备,均采用蒸汽作为热源,蒸汽成本高,运行成本高;另外,蒸汽高温蒸发(70-80℃)对于产品的收率和活性有较大的影响


运行效果:

能耗:下降60%以上,产品收率:提升5-10%,低温热泵蒸发装置自动化程度高,稳定运行,经济效益显著提升