废水类型:
农药中间体生产过程中产生的高盐废水,主要成分氯化钠、硫酸钠
项目痛点:
废水经三效蒸发产生的母液,原先采用回灌的方式,易出现三效蒸发处置量大幅下降、吨水能耗增加、设备结垢堵管现象频发,最终导致运行成本上升
运行效果:
危废:减量70%,处置成本:降低50%,浓缩物含水率:≤10%,方便储存运
废水类型:
油气开采伴生的高盐废水,主要成分硫酸钠、氯化钠
项目痛点:
传统工艺流程过长,稳定性差,抗冲击力差,对现场操作人员要求高,运营难;
药剂投加量大,人力增加固废,危废处置量,增加综合处理成本
运行效果:
pH:6~9;
亚硫酸根+硫酸根浓度:<10mg/L;
COD:<40mg/L;浓缩物含水率:≤10%
废水类型:
矿山冶炼过程中产生的高盐废水,主要成分硫酸钠、氯化钠
项目痛点:
客户在冶炼的各个环节上严格规范用水量,并努力提高工业水的循环利用率,工业废水零排放末端的杂盐母液的干化成为客户头疼的环节之一
运行效果:
杂盐母液干化效率:提升3倍以上,能耗:降低50%以上,浓缩物含水率:≤10%
废水类型:
煤制乙二醇过程中产生的杂盐母液,主要成分氯化钠
项目痛点:
客户原先采用滚筒干燥工艺,运行中处置效率低,母液没有出路,传统蒸发结晶设备维护成本高,故障率高,危废产量超标
运行效果:
运行前:氯离子:147597mg/L,COD:5269mg/L,氨氮:18mg/L
运行后:COD:≤100mg/L,TDS:≤100mg/L
浓缩物含水率:8%
废水类型:
乙烷制乙烯过程中产生的杂盐母液,主要成分氯化钠、硫酸钠
项目痛点:
客户原先采用真空转鼓工艺,因转鼓滚筒刮板干燥机表面极易形成残留或结垢,清洗频繁,处理效率低,导致蒸发效率下降,影响整体运行效率
运行效果:
运行前:COD:15000mg/L,TDS:150000 mg/L,氨氮:120mg/L
运行后:COD:32mg/L,TDS:350 mg/L,氨氮:25mg/L
浓缩物含水率:12%
杂盐母液干化效率:提升3倍以上
废水类型:
煤矿开采过程中产生的高矿化度废水,主要成分硫化物
项目痛点:
客户原使用滚筒干燥机,在多个项目上应用效果不理想,处置效果差且设备故障率高,故而寻求更适用的技术和产品
运行效果:
相较于传统干化设备,低温蒸发运行效率:提升2-3倍,
能耗:降低50%以上
浓缩物含水率:8%
废水类型:
生产磷酸铁锂电池产生的高盐废水,主要成分硫酸钠
项目痛点:
高盐废水经MVR处置后,产生的母液原先采用传统干燥设备进行处理,蒸发时气味大、干燥设备处理量波动大、能耗高、自动化程度低
运行效果:
运行前:COD:1000mg/L,TDS:3000mg/L,氨氮:1000mg/L
运行后:COD:300mg/L,TDS:500mg/L,氨氮:150mg/L
浓缩物含水率:8%
废水类型:
精密部件切削加工工艺产生的乳化液及清洗废水,主要成分乳化剂
项目痛点:
客户的废乳化液废水及清洗废水,每日最大废水量为1t,委外处置成本高,成本3000元/t
运行效果:
运行效率:提升2-3倍,浓缩比例:废液减量90%以上,大幅降低委外处置成本
废水类型:
电镀工艺后清洗产生的锌镍合金废水,主要成分锌、镍
项目痛点:
锌镍合金废水中的络合剂处理难度大,客户原先采用传统物化处理工艺,难以稳定达标
运行效果:
运行前:蒸馏水的镍含量:3g/L
运行后:蒸馏水的镍含量:<0.1ppm,浓缩物含水率:18%
废水类型:
危废填埋场产生的渗滤液
项目痛点:
客户现场有2万吨填埋场渗滤液需应急处理。原先采用常规的蒸发设备处置,易结焦、结垢,清洗频繁
运行效果:
PH :6~8,
COD:≤300mg/L,TDS:≤300mg/L,氨氮:≤50mg/L
渗滤液减量90%以上
物料类型:
食品生物发酵生产物料,主要是维生素B2
项目痛点:
客户原先采用传统蒸汽蒸发,物料受温度影响,收率低,蒸汽能耗高,运行成本高
运行效果:
实现物料至指定浓度的浓缩,能耗大幅降低,低温热泵蒸发装置自动化程度高,稳定运行
物料类型:
生产麝香酮工艺产生的植物提取成分,主要成分丹参、甘草等有效成分
项目痛点:
传统蒸发设备,均采用蒸汽作为热源,蒸汽成本高,运行成本高;另外,蒸汽高温蒸发(70-80℃)对于产品的收率和活性有较大的影响
运行效果:
能耗:下降60%以上,产品收率:提升5-10%,低温热泵蒸发装置自动化程度高,稳定运行,经济效益显著提升